1、江西宜春長石尾礦處理:
江西宜春陶瓷原料加工廠主營業(yè)務是鉀長石開采及精加工,礦區(qū)位于江西省宜春市袁州區(qū),經過兩次擴建,長石生產能力可達2400噸/天,產出尾礦1200噸/天,原有與之配套脫水的沉淀池和尾礦庫已不能滿足生產需要,而其中的副產品具有不同的使用價值,不能全部拋棄,為了解決尾礦過多問題并充分利用這些副產品,委托洛陽隆中重工為其建設尾礦干排系統(tǒng)。此案例是長石礦尾礦干排中的經典案例。
2、原尾礦狀況:
宜春長石礦選礦廠的尾礦主要由兩大部分組成,一部分為脫泥尾礦,另一部分為反浮選泡沫+磁選尾礦。
當原礦中云母含量gao且品質好時,在反浮選泡沫中還能產生一個副產品:云母精礦。2008年剛建一期工程時,因尾礦量較少,故設計用尾礦庫和沉淀池來對尾礦和副產品進行脫水處理,各種回水統(tǒng)一匯入尾礦庫回水池,而且沒有使用專門的尾礦脫水設備。此方案投資少、土建簡單、經濟可行。
2009年擴產后,整個選廠處理能力大幅增加,尾礦量也隨之增加,原有尾礦庫庫容不能滿足生產需要。2010年,選廠尾礦脫水設備系統(tǒng)實行改造,由原來的濕排改為干排,在主廠房的西南角新建尾礦壓濾廠房,增加兩臺800m2壓濾機對選廠實施尾礦排,此兩臺壓濾機組成的尾礦脫水設備已能滿足選廠尾礦脫水需求。但隨著選廠生產流程的不斷完善,全截面氣升式微泡浮選機即將調試完成投入生產,屆時選廠生產能力又將增大,現(xiàn)有的尾礦脫水設備處理能力又將不足。加之,礦區(qū)西南面有村子和村民的耕地,為此,為確保尾礦水及尾礦不對附近村民造成危害,選礦廠的尾礦干排系統(tǒng)有要進行再次改造。
3、設計方案:
選礦廠的長石礦尾礦主要分為兩大部分:脫泥尾礦和反浮選泡沫+磁選尾礦,針對這兩部分尾礦設計的脫水工藝為:兩段機械化脫水,一段采用濃密機,二段采用壓濾機。
4、具體流程和尾礦脫水設備如下:
對于脫泥尾礦,先自流到一臺φ15米的深錐多錐濃密機進行濃密,對于反浮選泡沫+磁選尾礦先用泡沫泵輸送到另一臺φ6米的深錐濃密機進行濃縮,兩臺濃密機的底流均自流到一臺礦漿攪拌槽攪拌緩沖,然后用合金泵輸送到兩臺500m2節(jié)能快速壓濾機和一臺400m2廂式壓濾機進行脫水,壓濾后的濾餅用皮帶運輸機倒運至尾礦庫堆存。
三臺壓濾機濾液匯集一起用礦漿泵輸送到φ15米濃密機,φ6米深錐濃密機的溢流也自流到φ15米濃密機,而φ15米濃密機的溢流水則自流到NZSG-20化改造濃密機中,。后從NZSG-20濃密機中出來的溢流水用泵輸送到回水池中供生產循環(huán)利用。
5、主要技術指標:
指標名稱單位數(shù)量備注
尾礦處理量副產品1t/d120沉淀池脫水
尾礦1t/d600壓濾機脫水
尾礦2t/d600壓濾機脫水
過濾后濾餅含水%20~25
6、投資成本:
項目名稱建筑工程設 備安裝工程其他總概算價值
投資(萬元)150439.77176.4920786.26
占投資比例19.08%55.93%22.45%2.54%100%
7、經濟效益:
宜春長石礦尾礦廢水全部回收利用,J尾礦回水部分年節(jié)約水資源384萬噸,年減少用水支出384萬元。
新增尾礦脫水設備系統(tǒng)每年需增加生產成本288萬元,此項費用比每年少支出的水費少96萬元,也就是說,增加此項目后,不但解決了尾礦脫水問題,而且每年還為企業(yè)節(jié)省96萬元的費用。
宜春的長石礦采用了隆中重工尾礦干排工藝和尾礦脫水設備,此項目為隆中重工尾礦處理做出了榜樣。
宜春的長石礦山被評為“guo家ji綠色礦山”,尾礦干排就是綠色礦山建設規(guī)劃10個項目之一。隆中共有尾礦庫110多處,其中有證尾礦庫89處。市政府則組織聯(lián)合檢查組針對隆中尾礦處理的狀況進行排查,隆中重工的尾礦干排工藝將使新礦山避免尾礦的安全和環(huán)境問題。
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